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江蘇銘盛環境

鉛酸蓄電池廢水處理案例解析

文章出處:未知發表時間:2021-11-24 16:27:27


圖片1 

 

 

摘要:銘盛環境采用二級沉淀+生化+活性炭過濾工藝對某蓄電池公司生產廢水進行處理,處理后水質達《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中一級標準

 

 

 

某蓄電池公司位于江西省某工業園內,該企業生產過程中產生大量的酸性重金屬清洗廢水,該清洗廢水分為清洗涂板機產生的含鉛廢水、化成水洗工序極板水洗廢水及充放電水洗產生的廢水,清洗廢水偏酸性且含有重金屬鉛。該企業排放含鉛生產廢水130 m3/d。廢水水質pH1.03.0SS約為125 mg/LCOD125 mg/LPb25 mg/L

 

為使該廢水達標排放,該企業委托江蘇銘盛環境設備工程有限公司設計建造污水處理站。設計出水水質pH6.09.0SS70 mg/LCOD100 mg/LPb1.0 mg/L,請求出水到達《污水綜合排放標準》(GB 8978—1996)中一級規范。

 

1 處置工藝流程及闡明

 

1.1 廢水處置工藝

 

針對該公司生產廢水主要為Pb重金屬、懸浮物等的特性,采用二級沉淀+生化+活性炭過濾工藝處置其生產廢水。廢水首先進入均化池,然后進入一級沉淀系統。廢水經反響池1實行反響后,再進沉淀池1沉淀,去除廢水中的大局部鉛;之后廢水進二級沉淀系統,在去除廢水中磷的同時進一步去除廢水中的鉛。經二級沉淀后,廢水進生物濾池,一方面降低廢水中的SSCOD,另一方面經過生物吸附進一步去除廢水中的鉛,經生物濾池后,廢水經纖維活性炭吸附后回用或外排。

 

工業廢水處工藝流程如圖 1所示。

 

圖片2 

 

1 廢水處置工藝流程

 

1)廢水環節生產廢水從車間內各清水槽排出后進入均化池,池內設空氣攪拌,以貯存廢水并使之均質均量。均化池出水經提升泵泵入反響池1,由pH自動控制儀控制NaOH投加,控制廢水的pH范圍為10.0±0.5,后投加Na3PO4,進一步沉淀廢水中的Pb重金屬離子,反響后入沉淀池1實行固液別離。經固液別離后的廢水入反響池2PACPAM絮凝劑進一步沉淀,后進入沉淀池2再一次固液別離。從沉淀池2中出來的廢水入生物濾池、吸附塔及貯水池后達標排放。

 

2)污泥環節:來自于沉淀池12的污泥,由液位差排入污泥濃縮池,再經螺桿泵泵入污泥脫水機,污泥濃縮池的上清液和污泥脫水機的濾液返回均化池。

 

3)加藥環節:在反響池1中投加NaOHNa3PO4與原廢水充沛混合反響;在反響池2中參加混凝劑PAC及助凝劑PAM進一步沉淀廢水中的重金屬Pb

 

4)儀器、儀表、自控及配電局部:主要包括液位自控儀、流量計、泵自動切換安裝、報警安裝等。

 

1.2 廢水處置工藝闡明

1)格柵井。設1套粗格柵和細格柵,材質均為塑料,粗格柵1道,寬度為300 mm,有效柵隙b16 mm;細格柵1道,寬度為300 mm,有效柵隙b16 mm,尼龍網D≤2 mm。廢水首先經過粗細兩道格柵,粗格柵設在進水口處,以去除廢水中較大漂浮物,細格柵設置在提升泵房后,用于攔截廢水中的局部懸浮物。

 

2)均化池。1座,采用鋼混構造,做防腐處置,設計尺寸5.0 m×5.0 m×5.0 m。由于蓄電池生產廢水呈酸性,pH3.05.0左右。均化池的作用能有效減緩水量不均、濃度不均所帶來的沖擊,保證后續處置連續、穩定地運轉。

 

3)反響池11座,采用玻璃鋼構造,做防腐處置,設計尺寸1.5 m×1.5 m×1.5 mpH調理池1中調pH10.0左右。緣由是PbOH2的溶度積為2.0×10-16,當pH9.510.5時,PbOH2沉淀效果最佳,高于該pH,開端呈現反溶現象,當pH大于13時,沉淀完整溶解,低于該pH,則不能很好地構成 PbOH2沉淀。另外Na3PO4水解過程中即向原水中提供OH-離子堿度,促使氫氧化鐵膠體析出增加,加速沉淀的實行。另一方面,Na3PO4參加原水中后,水解產生的Na2HPO4在水中起絡合劑的作用,當絡合物析出時,同時黏住水中原有的膠體雜質,發作凝聚現象。因而Na3PO4參加,一方面發作凝聚現象,使混凝過程中產生一種粒度大,密度大和堅固的礬花。易于下沉、又不易破碎。

 

4)沉淀池11座,采用鋼構造,做防腐處置,設計尺寸D 2.4 m×4.8 m。廢水中存在大量PbOH2Na3PO4起絡協作用黏住的膠體雜質,在反響池1中加PAM助凝劑,加速難溶物的絮凝,大局部Pb2+得以去除。

 

5)反響池21座,碳鋼構造,做防腐處置,設計尺寸1.5 m×1.5 m×1.5 m。反響池2的進水為沉淀池1的出水,pH11.0左右,參加混凝劑PACPAM進一步除去水中懸浮物及未沉淀完整的難溶物,保證出水水質重金屬離子Pb達標。

 

6)沉淀池21座,鋼構造,做防腐處置,設計尺寸D 2.4 m×4.8 m。作用是為了除去反響池2中生成的PbOH2難溶物及大量懸浮物SS

 

7)生物濾池〔6〕。2座,鋼構造,帶防腐處置,設計尺寸2.0 m×2.0 m×5.0 m。由于蓄電池廢水中還含有少量的有機物,工程采用氣水結合反沖洗,即氣洗-氣水結合洗-水漂洗去除廢水中的有機物質,另外池中填料自身截留及外表微生物膜的絮凝作用,使得出水SS很低,不超越10 mg/L

 

8)蓄水池。1座,采用鋼混構造,設計尺寸3.5 m×3.5 m×4.0 m。蓄水池搜集處置好的廢水,用于綠化和沖洗空中,剩余廢水經過規范化排污口排放至污水管網入工業園污水處置廠。

 

9)纖維活性炭吸附塔。1座,采用鋼構造,做防腐處置,設計尺寸D 1.5 m×2.0 m。出水經過纖維活性炭吸附塔中的活性炭過濾,出水滿足國度規范排放請求。

 

10)污泥池。1座,采用鋼構造,設計尺寸 1.5 m×1.5 m×1.5 m。經沉淀池12出來的含水固渣進入污泥池,固體廢渣在污泥池中經過本身重力作用自然沉降。采用板框壓濾機對固渣實行機械脫水。污泥經螺桿泵泵入污泥脫水機,污泥濃縮池的上清液和污泥脫水機的濾液返回集水池。由于該泥餅含有重金屬離子,裝袋后外運給有危廢處置資質的公司處置。

 

2 主要設備資料

40FZS-18型耐腐蝕自吸式塑料泵4臺,22備。離心沉淀器1座,在沉淀池2內裝置。SLS150-200型反沖洗水泵1臺,Q=260 m3/hH=10.6 mN= 15 kWHSR50型工藝曝氣風機2臺,11備,Q=0.75 m3/minΔP=49 kPaN=1.5 kWHSR150型反沖洗風機1臺,Q=13.25 m3/minΔP=58.8 kPaN=22 kWXAY40/800-UB型板框壓濾機1臺,過濾溫度-5~ 80 ℃,過濾壓力≤0.6 MPaG25-1型螺桿泵2臺,Q=2 m3/hH=60 mN=1.5 kW80ZW-80-10型上清液泵1臺,Q=80 m3/hH=8 mN=5.5 kWQJB1.5/6-260/3-960/C型攪拌機2臺。RCYB-1500/2型出水堰板2套。FMCSO304-105型浮球液位計2套。在線pH/T3臺,自控安裝3套,電線電纜、配電及電控柜、管道閥門等若干。

 

3 工藝調試及運轉結果

 

該項目從調試到穩定運轉歷時兩個月左右,處置效果明顯,根本到達了設計請求。20205月~ 7月均勻進出水水質如表 1所示。

 

1 廢水水質沿工藝流程的變化

 

圖片3 

 

 由表 1可見,蓄電池重金屬廢水經兩次混凝沉淀處置以后,出水pH及總鉛以滿足污水《污水綜合排放規范》(GB 8978—1996)中一級規范,經過生化+活性炭過濾處置以后,總鉛濃度進一步降低,總鉛質量濃度為0.10 mg/LpH69COD22.45 mg/LBOD52.39 mg/LSS6.3 mg/L

 

4 工程投資及運轉費用

1)工程投資。工程總投資合計336.5萬元。其中土建費用與設備費用合計306.5萬元。設計費用與調試及人員培訓費共10萬元,其他費用為20萬元。

 

2)運轉本錢剖析。人工費3×2 000/月。藥劑耗費費:每日加10.0 kg Na3PO4·12H2O,合30.0/d(以過量40%計),每日加50.0 kg PAC,合100.0/d,每日加1.0 kg PAM,合30.0/d,每日加50.0 kg堿,合150.0/d。合計310/d

 

每天設備耗電量124.24 kW·h,電費單價0.75/kW·h),耗電費124.24×0.75=93.18/d

 

直接運轉費:只思索人工、藥耗和能耗,不計折舊,運轉費為:人工+藥耗+能耗 =603/d,合計15.98萬元/a

 

5 結論

1)工程理論標明:對含鉛生產廢水采用二級沉淀+生化+活性炭過濾組合工藝處置是合理可行的。該工藝成熟、牢靠、運轉穩定、操作管理便當。

 

2)監測結果標明:該工藝對重金屬Pb2+的去除率可達99.6%,各主要工藝處置單元均到達預期的設計功用和目的。二級沉淀+生化+活性炭過濾組合工藝既有高效化學作用,又能夠應用物理化學特性對污染物實行有效凝聚和截留,經過二者有效分離去除廢水中的有機物、重金屬離子。

 

3)廢水中的金屬離子經中和后生成氫氧化物顆粒懸浮在水中,絮凝沉淀時投加PAM使水中懸浮微粒集聚變大或構成絮團,從而加快粒子的聚沉,到達固液別離的目的。

 

4)針對蓄電池重金屬廢水的水質特性,采用二級沉淀+生化+活性炭過濾組合工藝處置的思緒是正確的。首先對酸性重金屬廢水實行pH調理,使其處于理想的堿性環境,采用混凝沉淀去除廢水中的重金屬離子,沉淀出水再經二次pH調理,出水水質已根本滿足排放規范,而生化+活性炭過濾工藝是為了確保水質達標以及回用的深度處置。

 

5)由于生產過程中對水質請求不高,故局部廢水可回用涂板機清洗、化成水洗及充放電水洗等。廢水經廠區內污水處置站處置后即可滿足其運用請求,這樣可節約水資源,做到廢水資源化應用。

 

 


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