1 廢水水質
廣東省某印刷電路板廠在生產過程中排放的廢水品種復雜,依據水質特性實行分類搜集,廢水水量為:剝膜顯影廢液為150m3/d,生活污水量為300m3/d,綜合廢水量為1500m3/d。廢水水質見表1。
2 處置工藝
2.1 工藝流程
剝膜顯影廢液的主要成分為生產用油墨,COD濃度高,需實行預處置再與其他廢水混合。預處置辦法是將剝膜顯影廢液酸化至pH<3,廢液中的油墨被破乳以膠體方式析出,經箱式壓濾機壓濾后出水排入綜合廢水調理池。綜合廢水pH較低,Cu2+及COD濃度較高。依據小試結果可知,將廢水pH調整到8~9,經混凝沉淀后出水Cu2+濃度降到0.5mg/L,不會對后續接觸氧化池中的微生物產生毒性影響。生活污水經調理后進入接觸氧化池以提升廢水的可生化性。該工業廢水處理工藝流程如圖1所示。
2.2 主要構筑物
① 酸化池有效容積為4m3,水力停留時間為2.5min,為鋼筋混凝土構造(FRP防腐)。
② 調理池為鋼筋混凝土構造(FRP防腐),內設穿孔管空氣曝氣系統以防止廢水中顆粒物質沉降,保證廢水混合平均。有效容積為820m3,水力停留時間為12h。
③ pH調整池有效容積為10m3,水力停留時間為6min,為鋼筋混凝土構造(FRP防腐)。
④ 混凝池采用機械攪拌,有效容積為3.3m3,水力停留時間為2min,為鋼筋混凝土構造(FRP防腐)。
⑤ 絮凝池有效容積為30.1m3,為鋼筋混凝土構造(FRP防腐),水力停留時間為18min。
⑥ 沉淀池為豎流式,外表負荷為1.8m3/(m2?h),池體直徑為8.4m,總深為6.8m,沉淀時間為3.5h,鋼筋混凝土構造。
⑦ 接觸氧化池尺寸為20m×7.7m×5.5m,內設廊道,池內裝置彈性平面填料,填料負荷為1.2kgCOD/(m3?d),采用微孔曝氣以提升氧傳送效率,池體為鋼筋混凝土構造。
⑧ 生化沉淀池采用豎流式,鋼筋混凝土構造,外表負荷為0.8m3/(m2?h)。單池池體直徑為9m,有效水深為5m,共2座,沉淀時間為6h。
3 運轉效果及經濟剖析
3.1 運轉效果
該工程于2020年6月建成并開端調試,從2020年9月中旬起運轉逐步穩定,并經過了環保部門的驗收。出水水質見表2。
由監測結果能夠看出整個系統處置效果良好,出水各項指標到達了《廣東省水污染物排放限制規范》(DB44/26-2001)中規則的第二時段一級規范。
3.2 經濟剖析
該工程占地為1500m2,最大裝機容量為180kW,常用功率為140kW,工程總投資為450萬元,運轉費用(電費、藥劑費、人工費等)為3.6元/m3,可減少COD排放量約1400t/a。
4 結語
① 印刷電路板廢水品種復雜,需依據水質實行分類搜集處置。
② 剝膜顯影廢液的COD濃度高,酸化破乳后由箱式壓濾機實行壓濾,壓濾出水COD<1800mg/L。
③ 實踐工程的運轉結果標明,采用混凝/接觸氧化工藝處置印刷電路板綜合廢水,運轉穩定且耐沖擊負荷,出水水質可到達排放規范。