目前,我國原料皮資源、皮革產品產量和出口均名列世界前茅,是世界的皮革生產大國。但隨著皮革產量的增加,生產企業排放的污染物總量也在持續的增加,皮革企業污染問題日益嚴重。皮革企業在制革產線中大量的運用了酸、堿、石灰、硫化鈉、外表活性劑、染料等化工資料。這些化工資料進入水體中將對水體形成嚴重污染。
1、工程概略
江門制革企業位于廣東省江門市新會區,工廠總占地面積為4萬㎡,主要運營半廢品皮。本項目處置的廢水來源于豬皮革復揉、清洗和染色等過程,處置才能到達1500m3/d,設計廢水站每天運轉時間為24h連續運轉,設計系統小時處置水量為62.5m3/h。工業廢水處理設備處置后到達廣東省中央規范《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段之一級規范。詳細指標如下:
2、工藝設計
2.1 工藝流程
2.2 工藝闡明
車間生產廢水自流進入格柵井,格柵井中裝置格柵。廢水經格柵去除廢水中的粗大粒雜物后自流進入隔油沉砂池,進一步處置廢水中的較大雜物及浮油。然后自流進入到集水井,集水井出水再泵入調理池。
調理池的作用是均化水質,平均水量;保證后續處置工藝穩定連續運轉。集水調理池廢水經提升泵提升進入初沉反響池,向池內依次投加混凝劑、絮凝劑,再進入到初沉池,經過物理沉降作用去除水體中的較重顆粒。初沉出水進入氣浮系統,經過浮選去除水體中的較輕懸浮物。氣浮出水自流進入到厭氧生化池。
在厭氧池里,大分子有機物被合成成小分子的有機物,在厭氧池后設置厭氧污泥回流池,定期回流防止污泥流失。厭氧污泥回流池的出水自流到缺氧池,好氧池后端回流的硝化液,經過微生物的降解,在缺氧池中實施反硝化反響去除總氮,缺氧池后端設置缺氧污泥回流池,定期回流缺氧污泥。缺氧污泥池出水自流進入到好氧池,好氧池內掛有填料,經過其上附著的微生物對有機物的吸附合成,進一步去除CODCr、BOD5、NH3-N等,在好氧池后端設置好氧污泥回流池,定期回流好氧污泥。
廢水經生化菌種處置后出水進入生化反響池,投加絮凝劑,再進入到二沉池,去除懸浮物和總磷后自流進入到中間水池,中間水池出水提升進入到砂濾器,應用機械過濾去除水中的懸浮物。出水進入清水池,達標排放。
格柵和隔油池產生的泥渣排到干化床干化;物化系統和生化系統產生的污泥排放至污泥濃縮消化池,經污泥壓濾機壓濾后,經烘干機烘干化后定期外運實施無害化處置。
3、運轉狀況
項目經過調試后,污染物指標均能達標排放。運轉一年以來環保監視監測數據如下:
本項目采取增強的預處置系統:格柵池+隔油池+集水池+廢水調理池+廢水反響池+廢水沉淀池+氣浮反響池+氣浮池,將大局部對生物菌種有害的、難降解的污染物提早去除,可去除90%以上的浮油、浮渣,并且CODCr的去除率可達50%以上。在厭氧池、缺氧池、好氧池的后端都設置了污泥回流池,確保各池內優勢菌種的濃度,防止優勢菌種流失,SV30可長期堅持在30%以上,為系統的高負荷運轉提供條件,CODCr、NH3-N、TN的去除率分別到達97%、96%、85%。生化后端增加了深度處置,生化反響沉淀和砂濾可確保出水的總磷和SS穩定達標,防止生化沉淀漂泥等狀況對排放口出水水質的影響。
系統格柵和隔油池產生的泥渣由于含油份、粘性大,用污泥壓濾機很難壓干和容易梗塞濾布,設置污泥干化床,將這局部泥渣排入污泥干化床,再將干化后的泥渣直接打包處置;物化和生化系統的產泥量高到達7.7‰,且泥的粘性大,無法壓得太干,經壓濾后含水率到達75%,配置的污泥烘干安裝,可將含水率降到35%,大幅度降低的污泥處置費用。
廢水運轉管理裝備一個主管,四個操作員,廢水處置運轉藥劑費用2.74元/噸水。
4、結論
本項目自完工已運轉有一年時間,經過長期的第三方廢水運營考驗,廢水處置系統的穩定性和牢靠性高得到了各方的認可,不易遭到原水濃度動搖、氣溫等要素影響的沖擊,在頻繁的環保督察過程中,廢水處置系統不斷堅持穩定運轉,廢水經處置設備處置后均到達廣東省中央規范《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段之一級規范。