1、冷軋含油和乳化液廢水特征剖析
與其他類型的廢水不同的是,乳化液廢水水量極小,有大量的油以及化學需氧量存在于水體當中,并且水中的油根本上統一表現為乳化狀態。相比之下,冷軋含油的水量則明顯大得多,有大量游離油、分散油存在于水體當中。因含油廢水來源之間存在較大差別性,因而造成存在于水體中的油污染物在成分、存在狀態等方面也會呈現明顯差別,故而在對其實施深度處置的過程中需求分離實踐狀況采用與之相對應的處置工藝技術。通常狀況下,乳化液廢水的酸堿值在6到8之間,每升乳化液廢水中會含有500到2000mg的油,其化學需氧量則在5000到20000mg之間。粒徑則通常在20μm以內,而含油廢水的酸堿值則在8到12之間,每升含油廢水中會含有50到300mg左右的油,其化學需氧量則在500到2500mg之間,粒徑則大多在20到60μm之間。
2、冷軋含油和乳化液廢水深度處置的回用工藝剖析
2.1 工藝流程
在采用回用工藝對冷軋含油和乳化液廢水實施深度處置的過程中,首先需求處置乳化液,在將乳化液廢水引入至調理池中,對其水質、水量等實施相應調理之后,將適量的破乳劑添加其中,使得乳化液廢水能夠在調理池內完成化學破乳,初步完成別離油與水。隨后應用氣浮過濾的方式,將殘留在乳化液廢水中的懸浮物、機械性雜質等一并過濾潔凈,在將處置后的乳化液廢水引入循環池中,應用不銹鋼膜超濾系統對其實施過濾處置之后,使之能夠一同與冷軋含油廢水實施處置。
在處置冷軋含油與乳化液廢水的過程中,則同樣在將廢水引入至調理池之后,應用提升泵將其向一級含油廢水絮凝池實施運送,同時將適量的化學絮凝劑投入其中,待廢水經過處置并進入到氣浮池之后再實施相應的氣浮處置。此時廢水經過自流將自動進入到第二座絮凝池和第二座氣浮池,同樣再經過二次處置之后的廢水,將經過冷卻塔實施冷卻。隨后流入到一級生物接觸氧化池中,用于對存留在廢水中的大量化學需氧量實施降解處置。此時的廢水將流入到一級高密度沉淀池中完成別離泥和水的處置。濃度較高的污泥將直接進入濃縮池,而濃度較低的污泥則需求先進入一級接觸氧化池,待其濃度提升至一定程度之后再進入濃縮池中實施相應處置。而別離之后的廢水則在完成二次化學需氧量降解處置之后,從二級沉淀池中排出,等候深度處置。
2.2 應用案例
本文經過選擇以某工廠處置冷軋含油和乳化液廢水為例,該工廠中的冷軋含油和乳化液廢水水量分別為15m3/h和450m3/h,其在經過應用一二級氣浮池、含油廢水調理池、一二級生物接觸氧化池等一系列設備完成對冷軋含油和乳化液工業廢水處理之后,其化學需氧量分別降落至每升2000mg和每升500到1000mg,特別是在運用超濾膜處置之后,乳化液廢水中含油量每升之后不到50mg,而冷軋含油中的油量也從原來的每升100mg左右降落至如今的缺乏1mg,去除率分別到達了92%和98%。在應用回用工藝對冷軋含油和乳化液廢水實施深度處置之后,其處置后的廢水中的化學需氧量每升缺乏10mg,油量簡直沒有,回收率到達了90%以上。冷軋廢水在深度處置前的酸堿值在6到9之間,電導率在100μS/cm以內,濁度缺乏1NTU,油量則為每升0.3mg左右。但在采用回用途理工藝對其實施深度處置之后,冷軋廢水的酸堿值則能夠有效控制在6.5到7.5之間,其電導率依然堅持在100μS/cm以內,濁度則缺乏0.3NTU,油量從原來的每升0.3mg左右疾速降落至0mg,其處置效果非常明顯。
3、結語
經過對冷軋含油和乳化液廢水的深度處置回用工藝實施剖析,可知采用這一工藝不只可以有效提升污水回用率,同時能夠大大降低化學需氧量的排放量,使得廢水可以到達國度規則的水質規范請求,進而協助工廠完成經濟效益與社會效益最大化的基本目的。因而回用工藝具有較高的應用價值,值得在其他工業生產范疇和廢水處置范疇中得到進一步的推行運用。